今年以來,開灤集團唐山礦業公司洗煤廠面對原煤入洗任務繁重等困難,從強化員工思想引領、嚴格生產過程管控、深化設備革新改造等3個方面入手,確保選煤穩定生產。
為有條不紊地推進選煤生產,洗煤廠利用班前會等,向廣大員工講清公司當前面臨的生產經營形勢,以及本單位在公司經營管理工作中肩負的重要責任,引導員工消除畏難的情緒,克服麻痹松懈心理,堅定披荊斬棘、勇往直前的信心和決心,激發全員干事創業的熱情。
為加強選煤生產管理,確保原煤的穩定入洗,洗煤廠在遵循“白班設備檢修、夜班原煤入選”原則的基礎上,針對因原煤入選量增加需延長作業時間,但崗位用工不足的實際,把管技人員作為“替補隊員”,充實到缺員崗位,最大限度滿足生產需求。他們嚴格監督選煤生產全過程,建立原煤、中煤、矸石、煤泥水定期取樣分析制度和選煤副產品考核制度等,及時檢查生產的平衡性和分選效果,不斷提高精煤合格率。
為保證選煤設備安全高效運轉,洗煤廠本著從“以機保選”向“以機促選”轉變的原則,在加固東側耙式濃縮機周邊軌道基礎,修復了261A錨鏈機、224錨鏈機頭溜槽、263弧形篩、矸石集料箱等設備50余臺,提高了設備的完好率。同時,他們充分發揮技能大師的技術引領作用,督促其對各崗位日常故障頻發、安全性能低、材料費投入多等設備進行革新改造、技改攻關,確保設備高效運轉。
洗煤廠員工在生產中發現,當逆流式磁選機入料濃度保持在15%至25%之間時,介質回收效率較高,但磁選機入料濃度易受煤質變化影響,導致磁選機工作效率降低,從而造成介質丟失。為解決這一問題,這廠技能大師經過反復研究,制定了專項技改方案,要求崗位員工在工作時向磁選機入料槽內均勻噴水,以稀釋磁選機入料濃度,保證磁選機回收效率;增設一排噴水頭沖刷磁選機滾筒,保證介質從磁選機滾筒順利脫除后進入富集區,以提高磁選機吸附能力,減少介質損失,取得了良好的效果。